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產(chǎn)品名稱:西門子810M加工中心維修

產(chǎn)品型號:810M

產(chǎn)品報價:890

產(chǎn)品特點:西門子810M加工中心維修,西門子810M維修,西門子810M數(shù)控系統(tǒng)維修,西門子數(shù)控機床維修,西門子數(shù)控磨床維修,西門子數(shù)控沖床維修,西門子數(shù)控鉆床維修,西門子數(shù)控面板維修,西門子立式車床,機床維修,西門子加工中心維修,西門子龍門銑床維修。

810M西門子810M加工中心維修的詳細資料:

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專業(yè)維修西門子數(shù)控系統(tǒng)。維修系統(tǒng)包括802S數(shù)控系統(tǒng)、802C數(shù)控系統(tǒng)、802D數(shù)控系統(tǒng)、810T數(shù)控系統(tǒng)、810M數(shù)控系統(tǒng)、810D數(shù)控系統(tǒng)、西門子840D 數(shù)控系統(tǒng)維修,SINUMERIK 801,SINUMERIK 802S base line,SINUMERIK 802C base line維修西門子PCU20、PCU50、PCU70、NCU.、6SN1118、6SN1112、6SN1123、6SN1145、6SN1146、觸摸屏、顯示器、MCP操作面板、手輪、伺服控制器、PLC維修
西門子數(shù)控系統(tǒng)的維修方法: 1)電源接通后無基本畫面顯示 (a)電路板03840號板上無監(jiān)控燈顯示 (b)03840號電路板上監(jiān)控燈亮 ①監(jiān)控燈閃爍。如果監(jiān)控燈閃爍頻率為1Hz,則EPROM有故障;如果閃爍頻率為2Hz,則PLC有故障;如以4Hz頻率閃爍,則保持電池報警,表示電壓已不足。 ②監(jiān)控燈左滅右亮。表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。 ③監(jiān)控燈常亮。這種故障,通常的原因有:CPU有故障;EPROM有故障;系統(tǒng)總線(即背板)有故障、電路板上設定有誤、機床數(shù)據(jù)錯誤、以及電路板(如存儲器板、耦合板、測量板)的硬件有故障。 2)CRT上顯示混亂 (a)保持電池(鋰電池)電壓太低,這時一般能顯示出711號報警。 (b)由于電源板或存儲曾被拔出,從而造成存儲區(qū)混亂。這是一種軟故障,只要將CNC內(nèi)部程序清除并重新輸入即可排除故障。 (c)電源板或存儲器板上的硬件故障造成程序顯示混亂。 (d)如CRT上顯示513號報警,表示存儲器的容量不夠。 3)在自動方式下程序不能啟動 (a)如此時產(chǎn)生351號報警,表示CNC系統(tǒng)啟動之后,未進行機床回基準點的操作。 (b)系統(tǒng)處于自動保持狀態(tài)。 (c)禁止循環(huán)啟動。檢查PLC與NC間的接口信號Q64.3。 4)進給軸運動故障 (a)進給軸不能運動。造成此故障的原因有: ①操作方式不對; ②從PLC傳至NC的信號不正常; ③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。 ④發(fā)生22號報警,它表示位置環(huán)未準備好。 ⑤測量系統(tǒng)有故障。如產(chǎn)生108,118,128,138號報警,這是測量傳感器太臟引起的。如產(chǎn)生104,114,124,134報警,則位置環(huán)有硬件故障。 ⑥運動軸處于軟件限位狀態(tài)。只要將機床軸往相反方向運動即可解除。 ⑦當發(fā)生101,111,121,131號報警時,表示機床處于機械夾緊狀態(tài)。 (b)進給軸運動不連續(xù)。 (c)進給軸顫動。 ①進給驅(qū)動單元的速度環(huán)和電流環(huán)參數(shù)沒有進行*化或交流電機缺相或測速元件損壞,均可引起進給軸顫動。 ②CNC系統(tǒng)的位控板有故障。 ③機構(gòu)磨擦力太大。 ④數(shù)控機床數(shù)據(jù)有誤,有關機床數(shù)據(jù)的正確設定如下。 (d)進給軸失控。 ①如有101,111,121,131號報警請對夾緊進行檢查。 ②如有102,112,122,132號報警,則說明指令值太高。 ③進給驅(qū)動單元有故障。 ④數(shù)控機床數(shù)據(jù)設定錯誤,造成位置控制環(huán)路為正反饋。 ⑤CNC裝置輸至驅(qū)動單元的指令線極性錯誤。 (e)103~133號報警。這是輪廓監(jiān)控報警。速度環(huán)參數(shù)沒有*化或者KV系數(shù)太大。 (f)105~135號報警。位置漂移太大引起的。移量超過500mv,檢查漂移補償參數(shù)N230~N233。 5)主軸故障 如果實際主軸轉(zhuǎn)速超過所選齒輪的zui高轉(zhuǎn)速,則產(chǎn)生225號報警;如主軸位置環(huán)監(jiān)控發(fā)生故障,則發(fā)生224號報警。 6)V·24串行接口報警 (a)20秒內(nèi)仍未發(fā)送或接收到數(shù)據(jù)時: ①外部設備故障; ②電纜有誤; ③03840板有故障。 (b)穿孔紙帶信息不能輸入,其原因有: ①操作面板上鑰匙開關在關的位置,從而造成紙帶程序不能輸入; ②如果0384號板上的數(shù)據(jù)保護開關不在釋放位置時,不能輸入數(shù)據(jù)紙帶; ③如果不能輸入L80~L99和L900~L999號子程序,則多是由于PLC與NC接口信號Q64·3為“1”(循環(huán)禁止)引起的。進口泵閥門 (c)停止位錯誤。 ①波特率設定錯誤; ②閱讀機有故障; ③機床數(shù)據(jù)錯誤。 西門子數(shù)控840D案例西門子840D數(shù)控系統(tǒng)本身性能穩(wěn)定,故障率極低。配置西門子840D系統(tǒng)的數(shù)控設備調(diào)試和維修實踐中,大部分故障源于設備的安裝調(diào)試和使用出現(xiàn)的問題,以下列舉幾個不同類型的維修實例以供參考。 例1一臺840D系統(tǒng)的TH5840加工中心,在調(diào)試出現(xiàn)NCU報警,PS和PF紅燈亮,報警是“12460通道%1程序段%2超出%3的符號zui大數(shù)目”和“15175通道%1程序段%2程序%3接口不能建立”,并且出現(xiàn)頻次沒有規(guī)律。查閱診斷手冊,提示報警來自“用于循環(huán)程序定義擴展的內(nèi)存不足(PROC-指令)”。經(jīng)修改并刪除新的加工程序,報警未能消除,調(diào)整程序數(shù)目等相關機床參數(shù)故障依舊,基本排除是程序內(nèi)存本身的原因。根據(jù)報警出現(xiàn)的頻次,且IM361接口模塊的SF燈亮,懷疑故障和信號干擾有關,經(jīng)檢查IM361連接電纜,發(fā)現(xiàn)電纜屏蔽不良,重新做IM361的連接電纜屏蔽層,報警消除。 例2一臺840D系統(tǒng)的TH6363臥式加工中心,全閉環(huán)控制,在調(diào)試中Z軸坐標值顯示漂移,實際上Z軸并沒有移動,報警是“25050軸%1輪廓監(jiān)控”。該報警產(chǎn)生的直接原因是NCK對于坐標軸的每個插補點(設置點),根據(jù)內(nèi)部模型計算出實際值,如果計算的實際值與真實的機床實際值之間的差別大于機床數(shù)據(jù)36400CONTOUR_TOL中給定的值,則程序中止,并發(fā)出警報信息。診斷過程是:檢查機床數(shù)據(jù)36400及32200的設置值正常;將Z軸的伺服、電纜、光柵尺與X軸對調(diào),報警出現(xiàn)在X軸;取消將Z軸全閉環(huán),設置為半閉環(huán),報警消除,判斷是因為全閉環(huán)控制引起的報警,檢查Z軸光柵尺的測量頭及光柵尺電纜的連接均正常,但電纜的屏蔽線連接不良,重新做好電纜的屏蔽后,報警消除,機床恢復正常。 例3一臺840D系統(tǒng)的TH42160龍門加工中心,具有X、Y、Z三個進給和一個刀庫T四個伺服軸。出現(xiàn)Z軸電機超溫報警,伺服驅(qū)動器上報警紅燈亮。診斷過程是:系統(tǒng)監(jiān)控頁面顯示Z軸電機溫度150℃,而用手觸碰感覺Z軸電機和環(huán)境溫度相差不大,說明系統(tǒng)沒有正確檢測到Z軸電機的真實溫度,判斷是Z軸電機溫度傳感器不良或Z軸電機反饋電纜連接問題。將Z軸電機的動力及信號電纜與Y軸做對調(diào),Z軸伺服驅(qū)動器上報仍然閃亮,說明Z軸電機及電纜是正常的。將Z軸伺服驅(qū)動器與一臺正常工作的同型號TH42160龍門加工中心對調(diào),疑是故障的Z軸伺服驅(qū)動器報警紅燈熄滅,可以運行,而對調(diào)過來好的Z軸伺服驅(qū)動器出現(xiàn)了報警紅燈,說明也不是Z軸伺服驅(qū)動器的問題。至此,Z軸伺服驅(qū)動器、電機、電纜等硬件均檢查正常,而此故障又和機床參數(shù)無關,經(jīng)觀察,刀庫T軸和Z軸共用一塊雙軸伺服驅(qū)動器,故懷疑是刀庫軸的故障而誤造成Z軸的報警顯示。檢查T軸電機連接,發(fā)現(xiàn)電纜插頭中滲進很多的冷卻液,進一步把電機的后蓋打開,發(fā)現(xiàn)其中也滲進很多的冷卻液,連電機編碼器都被浸泡腐蝕。更換T軸電機后,故障消除,機床恢復正常。此故障案例說明在使用雙軸模塊時,一個軸的故障可能會反映到另一個軸上,造成誤判。 例4一臺840D系統(tǒng)的TOM850立式加工中心,機床在回參考點方式下旋動倍率開關時,會突然出現(xiàn)3000號急停報警,同時伴有%1軸回參考點異常報警;在自動方式下運行程序時,調(diào)整倍率機床明顯抖動。診斷過程是:通過對故障現(xiàn)象的觀察和分析,故障均是在倍率發(fā)生變化時出現(xiàn),檢查并清洗倍率開關后,故障依然存在。檢查PLC輸入輸出信號狀態(tài),發(fā)現(xiàn)倍率開關從一個倍率擋位旋轉(zhuǎn)到下一個倍率擋位的過渡過程中存在輸入信號全都為零的瞬間狀況,機床瞬時速度信號失而復得,電機頻繁加減速,造成機床抖動。經(jīng)重新編制倍率控制PLC程序,在倍率開關切換過程中保持上一狀態(tài),機床恢復了正常。因此,建議在使用操作面板倍率開關為格雷碼時,應避免開關調(diào)整瞬間產(chǎn)生的誤動作。 例5一臺840D系統(tǒng)的TK42200龍門數(shù)控鏜銑床,主軸低速運行正常,實際轉(zhuǎn)速和指令轉(zhuǎn)速匹配,在大于1000r/min,實際轉(zhuǎn)速只有700r/min左右,并且指令轉(zhuǎn)速增加而實際轉(zhuǎn)速也基本不變化;更換主軸伺服放大器,故障仍然出現(xiàn),檢查電纜的連接也正常;因工件的加工方式為齒狀排刀在鋼件上開槽,沖擊較大,故懷疑是電機編碼器經(jīng)長期沖擊造成損壞,經(jīng)更換電機編碼器后,故障消除,機床恢復正常。 綜上所述,充分掌握信息、仔細分析對機床調(diào)試維修非常重要。系統(tǒng)自診斷功能越強大,給調(diào)試維修提供的幫助和參考也越大,但不能*受其束縛,有很多的故障和報警信息并沒有直接的關聯(lián),應根據(jù)現(xiàn)場情況仔細觀察,開闊思路,冷靜思考,提高調(diào)試維修效率。 西門子840D數(shù)控系統(tǒng)常用維修方法 SINUMERIK 840D是德國西門子公司上世紀九十年代推出的一種高檔數(shù)控系統(tǒng),SIN840D系統(tǒng)的特點是計算機化,驅(qū)動的模塊化,控制與驅(qū)動接口的數(shù)字化。NCU573.3采用Pentium Ⅲ CPU,zui多可控制31個伺服軸或主軸,10個通道或操作方式組,在每個通道中可控制12個軸(含主軸),主軸數(shù)zui多為12個。它與以往的數(shù)控的不同點是更易操作,更易掌握,MMC102、MMC103和PCU50、PCU70帶有硬盤,可儲存大量的數(shù)據(jù)。另外,它的硬件結(jié)構(gòu)更加簡單、緊湊、模塊化;軟件內(nèi)容更加豐富,功能更加強大。 現(xiàn)將日常維修SIN840D數(shù)控系統(tǒng)常用維修方法匯總?cè)缦拢?1 使用ghost軟件修復MMC102板的硬盤邏輯壞道 一臺裝有SIN840D數(shù)控系統(tǒng)的加工中心,其系統(tǒng)配置為NCU572.0軟件版本為V03.06.05、MMC102軟件版本為V03.06.10。開機啟動時顯示: Application Error ABNORMAL PROGRAM TERMINATION CLOSE 按回車鍵確認后顯示: Regie WARNING: Application ‘mbdde’ didn’t post Initcomplete! Press and continue… 按回車鍵確認后,能進入加工區(qū)界面,但在通道狀態(tài)欄中顯示6個“?”,報警和信息行無任何顯示,進入診斷界面后無任何顯示、死機。 經(jīng)過分析上述故障現(xiàn)象,MMC102板的硬盤上有邏輯壞道,造成報警文本文件丟失。一般可更換備份硬盤排除此故障,現(xiàn)介紹一種若沒有備份硬盤,使用ghost系統(tǒng)備份軟件修復此硬盤邏輯壞道的方法(ghost軟件具有修復硬盤邏輯壞道的功能)。 1.1 機床關機斷電,將筆記本電腦硬盤從機床MMC102板上拆下。 1.2 關閉一臺安裝有Windows 98第二版操作系統(tǒng)的臺式計算機。切斷電源,打開機箱,將機床上硬盤通過插接式轉(zhuǎn)換電路板連接到第二主硬盤位置。 1.3 使用Ghost 7.5軟件進行硬盤分區(qū)數(shù)據(jù)備份 計算機開機以后,運行Ghost 7.5軟件,進入Ghost 7.5軟件后,在Local中選擇“Partition”磁盤分區(qū)選項中的“To Image”進行機床硬盤的C盤分區(qū)復制備份,按照屏幕提示依次選擇源盤即機床硬盤,要備份的硬盤分區(qū),再選擇備份文件存放的路徑與文件名(起名創(chuàng)建),保存后臺式計算機的硬盤中。回車確定后,出現(xiàn)提示框點擊“Fast”少量壓縮,確認選擇“Yes”,即開始執(zhí)行復制。在復制時又出現(xiàn)提示“有壞語句是否繼續(xù)”,必須選擇“Yes”,又出現(xiàn)提示“忽視后面的壞語句”,必須選擇“No”,然后計算機自動完成硬盤分區(qū)數(shù)據(jù)復制,在計算機硬盤中生成一個擴展名為gho的鏡像文件。 1.4 使用Ghost 7.5軟件進行硬盤分區(qū)數(shù)據(jù)恢復。 計算機中運行Ghost 7.5軟件后,在Local中選擇“Partition”磁盤分區(qū)選項中的“Form Image”進行機床硬盤的C盤分區(qū)恢復還原,按照屏幕提示依次選擇擴展名為gho的鏡像恢復還原文件,要恢復還原文件的機床硬盤及C盤分區(qū),選擇“Yes”執(zhí)行完成機床硬盤的C盤分區(qū)恢復還原工作。 1.5 退出Ghost 7.5軟件,關閉計算機,將機床硬盤從臺式計算機上拆下。 1.6 將剛修復的硬盤裝到機床MMC102板上,加電試機,機床能正常引導啟動,進入機床工作界面,試運行若干個加工程序,一切正常,證明硬盤修復成功。 2 軸的屏蔽處理 數(shù)控系統(tǒng)在啟動時,要對硬件進行檢測,若電機或電纜損壞,將不能通過硬件檢測,有報警機床不能正常工作。為不停止生產(chǎn),此時可將該軸進行屏蔽處理,轉(zhuǎn)換為虛擬軸,使機床可以繼續(xù)工作。例如屏蔽臥式加工中心機械手TC1軸,步驟如下: 2.1 啟動界面中,輸入制造商級口令“SUNRISE”。 2.2 改機械手TC1軸機床數(shù)據(jù): 30130 CTRLOUT_TYPE=0,將控制輸出禁止輸出到端口; 30200 NUM_ENCS=0,將位置和速度反饋設為無編碼器; 30240 ENC_TYPE=0,將位置和速度反饋設為模擬反饋; 修改完上述機床數(shù)據(jù)后,需做NCK RESET操作,SIN840D數(shù)控機床關機重啟,使修改后的機床數(shù)據(jù)生效。 2.3 動配置中,屏蔽機械手TC1軸控制模塊: 在驅(qū)動配置界面中,將TC1軸控制激活狀態(tài)改為“No”。 這時,改軸就為虛擬軸,其相應的模塊和電機就可以拆除進行檢查維修,此時機床可以在沒有機械手的情況下,運行其他軸工作。但改軸還有顯示,如果不想顯示改軸,就需要修改通道機床數(shù)據(jù)。如果機械手TC1軸修復后要恢復,將上面的機床數(shù)據(jù)改回原來的值即可。 3 將全閉環(huán)控制軸轉(zhuǎn)換為半閉環(huán)控制軸 在維修時會遇到位置檢測反饋元件如光柵尺損壞,此時可將全閉環(huán)控制軸轉(zhuǎn)換為半閉環(huán)控制軸,拆除光柵尺,使用電機編碼器作為位置檢測反饋元件,步驟如下: 3.1 在啟動界面中,輸入制造商級口令“SUNRISE” 3.2 修改此軸的軸機床數(shù)據(jù) 30230 ENC_INPUT_NR[0]=1,將編碼器按住在模塊的*個上(電機測量口),若是光柵尺接在模塊的第二個口上(外部測量口),此值為2; 31000 ENC_IS_LINEAR[0]=0,測量單元元件不是光柵尺,若是光柵尺此值為1; 31020 ENC_RESOL [0]=2048,電機編碼器的線數(shù),此值對光柵尺無意義; 31040 ENC_ IS_DIRECT [0]=0,編碼器沒直接安裝在機床上; 修改完上述機床數(shù)據(jù)后,需做NCK RESET操作,SIN840D數(shù)控系統(tǒng)關機重啟,使修改后的機床數(shù)據(jù)生效。這時,改軸就變?yōu)榘腴]環(huán)控制軸,可臨時使用機床,待光柵尺修復后,將上面的機床數(shù)據(jù)改回原來的值即可。 4 使用計算機鍵盤代替損壞的操作面板 在SIN840D數(shù)控系統(tǒng)的操作面板出現(xiàn)故障時,可臨時用計算機鍵盤替代,SIN840D數(shù)控系統(tǒng)鍵替代方法如下: 操作面板 計算機鍵盤 8個水平軟鍵 F1-F8 8個垂直軟鍵 Shift+ F1-F8 回調(diào)按鍵 F9 擴展按鍵 Shift+F9 機床區(qū)按鍵 Shift+F10 操作區(qū)切換按鍵 F10 切換通道按鍵 F11 信息按鍵 F12 輸入按鍵 回車鍵Enter 報警確認按鍵 Esc 編輯/取消按鍵 Insert 選擇按鍵Toggle鍵 Num Lock 關閉,小鍵盤“5” 工控機維修故障包括:維修故障包括:按鍵損壞,電源板故障、高壓板故障,液晶故障、主板壞、上電黑屏、花屏、暗屏、觸摸失靈,不能正常開機、觸摸問題、按鍵問題、屏幕顯示問題(屏碎、花屏、白屏、黑屏等)、通訊問題(觸摸無反應、觸摸反應慢等)、電源故障、主板問題、系統(tǒng)問題等工控機無法安裝操作系統(tǒng);工控機按下開關,可以看到指示燈亮,但屏幕無顯示;工控機開機屏幕出現(xiàn)英文或數(shù)字報錯,無法進入系統(tǒng);工控機不識別光驅(qū)、硬盤、軟驅(qū)、串口、并口、網(wǎng)卡口等;工控機按下開關,沒有任何反應(無法開機);工控機經(jīng)常死機、掉電或自動重啟;工控機密碼遺忘,無法進入系統(tǒng);工控機電池無法充電; 上海迪昊自動化設備有限公司專業(yè)維修西門子數(shù)控系統(tǒng)。維修系統(tǒng)包括802S數(shù)控系統(tǒng)、802C數(shù)控系統(tǒng)、802D數(shù)控系統(tǒng)、810T數(shù)控系統(tǒng)、810M數(shù)控系統(tǒng)、810D數(shù)控系統(tǒng)、西門子840D 數(shù)控系統(tǒng)維修,SINUMERIK 801,SINUMERIK 802S base line,SINUMERIK 802C base line維修西門子PCU20、PCU50、PCU70、NCU.、6SN1118、6SN1112、6SN1123、6SN1145、6SN1146、觸摸屏、顯示器、MCP操作面板、手輪、伺服控制器、PLC維修 西門子數(shù)控系統(tǒng)的維修方法: 1)電源接通后無基本畫面顯示 (a)電路板03840號板上無監(jiān)控燈顯示 (b)03840號電路板上監(jiān)控燈亮 ①監(jiān)控燈閃爍。如果監(jiān)控燈閃爍頻率為1Hz,則EPROM有故障;如果閃爍頻率為2Hz,則PLC有故障;如以4Hz頻率閃爍,則保持電池報警,表示電壓已不足。 ②監(jiān)控燈左滅右亮。表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。 ③監(jiān)控燈常亮。這種故障,通常的原因有:CPU有故障;EPROM有故障;系統(tǒng)總線(即背板)有故障、電路板上設定有誤、機床數(shù)據(jù)錯誤、以及電路板(如存儲器板、耦合板、測量板)的硬件有故障。 2)CRT上顯示混亂 (a)保持電池(鋰電池)電壓太低,這時一般能顯示出711號報警。 (b)由于電源板或存儲曾被拔出,從而造成存儲區(qū)混亂。這是一種軟故障,只要將CNC內(nèi)部程序清除并重新輸入即可排除故障。 (c)電源板或存儲器板上的硬件故障造成程序顯示混亂。 (d)如CRT上顯示513號報警,表示存儲器的容量不夠。 3)在自動方式下程序不能啟動 (a)如此時產(chǎn)生351號報警,表示CNC系統(tǒng)啟動之后,未進行機床回基準點的操作。 (b)系統(tǒng)處于自動保持狀態(tài)。 (c)禁止循環(huán)啟動。檢查PLC與NC間的接口信號Q64.3。 4)進給軸運動故障 (a)進給軸不能運動。造成此故障的原因有: ①操作方式不對; ②從PLC傳至NC的信號不正常; ③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。 ④發(fā)生22號報警,它表示位置環(huán)未準備好。 ⑤測量系統(tǒng)有故障。如產(chǎn)生108,118,128,138號報警,這是測量傳感器太臟引起的。如產(chǎn)生104,114,124,134報警,則位置環(huán)有硬件故障。 ⑥運動軸處于軟件限位狀態(tài)。只要將機床軸往相反方向運動即可解除。 ⑦當發(fā)生101,111,121,131號報警時,表示機床處于機械夾緊狀態(tài)。 (b)進給軸運動不連續(xù)。 (c)進給軸顫動。 ①進給驅(qū)動單元的速度環(huán)和電流環(huán)參數(shù)沒有進行*化或交流電機缺相或測速元件損壞,均可引起進給軸顫動。 ②CNC系統(tǒng)的位控板有故障。 ③機構(gòu)磨擦力太大。 ④數(shù)控機床數(shù)據(jù)有誤,有關機床數(shù)據(jù)的正確設定如下。 (d)進給軸失控。 ①如有101,111,121,131號報警請對夾緊進行檢查。 ②如有102,112,122,132號報警,則說明指令值太高。 ③進給驅(qū)動單元有故障。 ④數(shù)控機床數(shù)據(jù)設定錯誤,造成位置控制環(huán)路為正反饋。 ⑤CNC裝置輸至驅(qū)動單元的指令線極性錯誤。 (e)103~133號報警。這是輪廓監(jiān)控報警。速度環(huán)參數(shù)沒有*化或者KV系數(shù)太大。 (f)105~135號報警。位置漂移太大引起的。移量超過500mv,檢查漂移補償參數(shù)N230~N233。 5)主軸故障 如果實際主軸轉(zhuǎn)速超過所選齒輪的zui高轉(zhuǎn)速,則產(chǎn)生225號報警;如主軸位置環(huán)監(jiān)控發(fā)生故障,則發(fā)生224號報警。 6)V·24串行接口報警 (a)20秒內(nèi)仍未發(fā)送或接收到數(shù)據(jù)時: ①外部設備故障; ②電纜有誤; ③03840板有故障。 (b)穿孔紙帶信息不能輸入,其原因有: ①操作面板上鑰匙開關在關的位置,從而造成紙帶程序不能輸入; ②如果0384號板上的數(shù)據(jù)保護開關不在釋放位置時,不能輸入數(shù)據(jù)紙帶; ③如果不能輸入L80~L99和L900~L999號子程序,則多是由于PLC與NC接口信號Q64·3為“1”(循環(huán)禁止)引起的。進口泵閥門 (c)停止位錯誤。 ①波特率設定錯誤; ②閱讀機有故障; ③機床數(shù)據(jù)錯誤。 西門子數(shù)控840D案例西門子840D數(shù)控系統(tǒng)本身性能穩(wěn)定,故障率極低。配置西門子840D系統(tǒng)的數(shù)控設備調(diào)試和維修實踐中,大部分故障源于設備的安裝調(diào)試和使用出現(xiàn)的問題,以下列舉幾個不同類型的維修實例以供參考。 例1一臺840D系統(tǒng)的TH5840加工中心,在調(diào)試出現(xiàn)NCU報警,PS和PF紅燈亮,報警是“12460通道%1程序段%2超出%3的符號zui大數(shù)目”和“15175通道%1程序段%2程序%3接口不能建立”,并且出現(xiàn)頻次沒有規(guī)律。查閱診斷手冊,提示報警來自“用于循環(huán)程序定義擴展的內(nèi)存不足(PROC-指令)”。經(jīng)修改并刪除新的加工程序,報警未能消除,調(diào)整程序數(shù)目等相關機床參數(shù)故障依舊,基本排除是程序內(nèi)存本身的原因。根據(jù)報警出現(xiàn)的頻次,且IM361接口模塊的SF燈亮,懷疑故障和信號干擾有關,經(jīng)檢查IM361連接電纜,發(fā)現(xiàn)電纜屏蔽不良,重新做IM361的連接電纜屏蔽層,報警消除。 例2一臺840D系統(tǒng)的TH6363臥式加工中心,全閉環(huán)控制,在調(diào)試中Z軸坐標值顯示漂移,實際上Z軸并沒有移動,報警是“25050軸%1輪廓監(jiān)控”。該報警產(chǎn)生的直接原因是NCK對于坐標軸的每個插補點(設置點),根據(jù)內(nèi)部模型計算出實際值,如果計算的實際值與真實的機床實際值之間的差別大于機床數(shù)據(jù)36400CONTOUR_TOL中給定的值,則程序中止,并發(fā)出警報信息。診斷過程是:檢查機床數(shù)據(jù)36400及32200的設置值正常;將Z軸的伺服、電纜、光柵尺與X軸對調(diào),報警出現(xiàn)在X軸;取消將Z軸全閉環(huán),設置為半閉環(huán),報警消除,判斷是因為全閉環(huán)控制引起的報警,檢查Z軸光柵尺的測量頭及光柵尺電纜的連接均正常,但電纜的屏蔽線連接不良,重新做好電纜的屏蔽后,報警消除,機床恢復正常。 例3一臺840D系統(tǒng)的TH42160龍門加工中心,具有X、Y、Z三個進給和一個刀庫T四個伺服軸。出現(xiàn)Z軸電機超溫報警,伺服驅(qū)動器上報警紅燈亮。診斷過程是:系統(tǒng)監(jiān)控頁面顯示Z軸電機溫度150℃,而用手觸碰感覺Z軸電機和環(huán)境溫度相差不大,說明系統(tǒng)沒有正確檢測到Z軸電機的真實溫度,判斷是Z軸電機溫度傳感器不良或Z軸電機反饋電纜連接問題。將Z軸電機的動力及信號電纜與Y軸做對調(diào),Z軸伺服驅(qū)動器上報仍然閃亮,說明Z軸電機及電纜是正常的。將Z軸伺服驅(qū)動器與一臺正常工作的同型號TH42160龍門加工中心對調(diào),疑是故障的Z軸伺服驅(qū)動器報警紅燈熄滅,可以運行,而對調(diào)過來好的Z軸伺服驅(qū)動器出現(xiàn)了報警紅燈,說明也不是Z軸伺服驅(qū)動器的問題。至此,Z軸伺服驅(qū)動器、電機、電纜等硬件均檢查正常,而此故障又和機床參數(shù)無關,經(jīng)觀察,刀庫T軸和Z軸共用一塊雙軸伺服驅(qū)動器,故懷疑是刀庫軸的故障而誤造成Z軸的報警顯示。檢查T軸電機連接,發(fā)現(xiàn)電纜插頭中滲進很多的冷卻液,進一步把電機的后蓋打開,發(fā)現(xiàn)其中也滲進很多的冷卻液,連電機編碼器都被浸泡腐蝕。更換T軸電機后,故障消除,機床恢復正常。此故障案例說明在使用雙軸模塊時,一個軸的故障可能會反映到另一個軸上,造成誤判。 例4一臺840D系統(tǒng)的TOM850立式加工中心,機床在回參考點方式下旋動倍率開關時,會突然出現(xiàn)3000號急停報警,同時伴有%1軸回參考點異常報警;在自動方式下運行程序時,調(diào)整倍率機床明顯抖動。診斷過程是:通過對故障現(xiàn)象的觀察和分析,故障均是在倍率發(fā)生變化時出現(xiàn),檢查并清洗倍率開關后,故障依然存在。檢查PLC輸入輸出信號狀態(tài),發(fā)現(xiàn)倍率開關從一個倍率擋位旋轉(zhuǎn)到下一個倍率擋位的過渡過程中存在輸入信號全都為零的瞬間狀況,機床瞬時速度信號失而復得,電機頻繁加減速,造成機床抖動。經(jīng)重新編制倍率控制PLC程序,在倍率開關切換過程中保持上一狀態(tài),機床恢復了正常。因此,建議在使用操作面板倍率開關為格雷碼時,應避免開關調(diào)整瞬間產(chǎn)生的誤動作。 例5一臺840D系統(tǒng)的TK42200龍門數(shù)控鏜銑床,主軸低速運行正常,實際轉(zhuǎn)速和指令轉(zhuǎn)速匹配,在大于1000r/min,實際轉(zhuǎn)速只有700r/min左右,并且指令轉(zhuǎn)速增加而實際轉(zhuǎn)速也基本不變化;更換主軸伺服放大器,故障仍然出現(xiàn),檢查電纜的連接也正常;因工件的加工方式為齒狀排刀在鋼件上開槽,沖擊較大,故懷疑是電機編碼器經(jīng)長期沖擊造成損壞,經(jīng)更換電機編碼器后,故障消除,機床恢復正常。 綜上所述,充分掌握信息、仔細分析對機床調(diào)試維修非常重要。系統(tǒng)自診斷功能越強大,給調(diào)試維修提供的幫助和參考也越大,但不能*受其束縛,有很多的故障和報警信息并沒有直接的關聯(lián),應根據(jù)現(xiàn)場情況仔細觀察,開闊思路,冷靜思考,提高調(diào)試維修效率。

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